“裝載機準備就位,挖掘機準備啟動,皮帶機準備啟動……”在湛江鋼鐵,調度室工作人員通過5G信號向料倉發出指令。一瞬間,身在遠處的裝載機轟鳴作響,開始裝煤。5G的低延時特點,讓裝載車輛遠程操控成為現實。借助5G網絡,操作人員通過非視距控制艙系統對遠程車輛實時在線監控,裝載作業全過程實現調度室“直播”。
多年來,湛江鋼鐵5G應用從2020年的5個試點應用、15個連接數、日均56GB流量,到如今的41個應用、1398個連接數、日均11553GB流量,從“技術研發”到“成果轉化”再到“賦能應用”,越來越多“5G+工業互聯網”應用場景,在湛江鋼鐵各區域大顯身手,推動傳統鋼鐵產業由“制造”向“智造”飛躍。

湛江鋼鐵員工在操作室遠程操作。 通訊員 黃子軒 郭梅 雷新 攝
連接5G、上云上鏈,傳統作業大變樣
黨的二十大報告指出,加快發展數字經濟,促進數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群。
鋼鐵行業作為國民經濟基礎性支柱產業,強化創新驅動、持續推進數智化技術與綠色低碳發展深度融合,是實現鋼鐵強國、創享美好的必然選擇。因此,湛江鋼鐵加速綠色智慧制造轉型升級勢在必行。
“持續推進5G+工業互聯網應用建設”,是湛江鋼鐵第二次黨代會提出的發展方向。大數據中心、5G通信及網絡信息安全等新基建建設在湛江鋼鐵進行得如火如荼,為鋼鐵行業智慧制造強勢賦能。
鋼包智能排程項目攻關就是其中一個生動實踐。
多年前,鋼包調度無人化是行業內“想都不敢想”的攻關項目。為什么不敢想?湛江鋼鐵有關負責人一語道出了原委:“該項目數據無線傳輸及交換信號傳輸的不穩定性,是一直未能突破的瓶頸。”
今時今日,5G+工業互聯網應用建設為湛江鋼鐵攻克了這個難題。行車智能調度、鋼包智能配包、一鍵識別配對……湛江鋼鐵自主搭建的5G鋼包智慧排程系統,構建了穩定可靠的無線數據傳輸網絡,實現了行車系統與鐵鋼包管理系統的數據交換。目前,鋼包包號在關鍵位置的自動識別與跟蹤準確率已提升至99%。
走進生產現場,還隨處可見各種5G主要場景應用。
其中,1750冷軋生產現場的5G應用尤為突出——以前,操作人員要花大半天時間才能實現一次簡單的巡檢,盤庫效率低,異常情況下現場操作與溝通十分不便;現在,操作人員仿佛擁有了一雙“千里眼”,手里的移動終端整合了L1、L2系統主要的操作畫面和報警系統,只需通過點擊相應的軟按鍵,幾分鐘就可以快速查看和控制現場設備狀態。
截至目前,湛江鋼鐵利用5G+工業互聯網技術,在實現崗位優化的同時,1750冷軋操作室數量從10個縮減為3個。
AI相伴、安全共享,工業監控更可靠
“在一些高危環境下,5G應用可以代替人力,讓工業監控可靠,數據傳輸也更穩定、更高效。”湛江鋼鐵有關負責人告訴記者,5G互聯網瞄準工業環境的難點、痛點,持續開啟“5G+”應用新場景,鋼鐵“智”造讓員工安全更有保障,設備運行更穩定、更高效。
“建設智慧工廠,構建5G互聯網”成為了湛江鋼鐵的堅定選擇。
在生產現場可以看到,一二級高危檢修項目施工點設置了許多5G攝像頭。基于5G網絡大帶寬特性,5G攝像頭搭建安全管理系統,擴展開發安全帽穿戴識別、人臉識別、手機使用行為管理等AI智能匹配模塊。目前,全廠的一二級高危檢修項目已設置了156個5G攝像頭。
以前,安全管理者只能通過不斷檢查、反復整改來實現現場安全可控,但面對高危項目,即使“全天候蹲守”也無法實現項目監管全覆蓋。如今,利用5G大帶寬、高可靠性的特點,將5G攝像頭視頻信號傳送到安全行為觀察平臺,安全管理者通過平臺可以觀察到自己管轄的區域內是否有違章行為,并及時提醒和制止。
“有了這些5G攝像頭的協助,我們不僅能實現作業現場全過程管控,還能促進檢修作業規范化。”現場操作人員說。
這一創新舉措為湛江鋼鐵全面推進“我不違章、我的區域不違章”提供了堅實保障。由于5G攝像頭的成功投用,現場作業人員的違章數明顯降低,其中2022年禁令違章總量同比2021年下降36%,同比下降幅度較歷年大大提升。
值得一提的是,湛江鋼鐵還利用5G大帶寬、靈活部署特性,解決了焦化“四大車”視頻信號卡頓的問題。在攻關焦化“四大車”無人化期間,因信號傳輸量較大,視頻每10分鐘卡頓1次,操作人員無法查看現場運行情況,給無人化運行造成了不穩定因素。現在,通過5G專網的投用,即使信號量大且集中到同一個基站,也可實現基站間的自由快速切換,視頻信號可以暢通無阻地傳輸到中控室,為焦爐四大車無人化提供了有效的監控保障。同時,該方案已推廣至2250熱軋無人化行車項目,并已取得較好成效。
擴容完善、互聯互通,設備運維智能化
隨著5G網絡的擴容完善,大規模離散設備除了“網速變快”的體驗外,對“設備一律遠程運維”的支撐作用愈發凸顯,“5G+工業互聯網”的發展,讓廣大員工享受到看得見、摸得著的綠色智慧制造轉型成效——
利用湛江鋼鐵5G專網,湛江鋼鐵快速安裝部署5G+熱成像儀,開發手機APP,實現滑環溫度在線監測,精準把控設備狀態,解決了人工油品取樣分析的滯后性,同時也完成了對湛江鋼鐵1000余套CO報警儀狀態監測。
在無組織排放源附近,湛江鋼鐵設置了TSP監控儀,而在廠界、道路路口、重點單元等區域,則設置了空氣質量監測微站,所監測的數據通過湛江鋼鐵5G專網傳輸至無組織集中監控系統,實現了對監測、治理設備的集中管理,也為湛江鋼鐵獲評環保A類企業創造了條件。
數字化、智能化發展始終伴隨著湛江鋼鐵成長。互聯網“智慧”翅膀,為湛江鋼鐵打造智慧裝備、夯實智慧制造提供了強大動能。
近年來,湛江鋼鐵在5G應用上碩果累累——
2019年10月,榮獲全國“綻放杯”5G應用征集大賽優秀獎;2020年7月,中標工信部“2020年工業互聯網創新發展工程—“5G+工業互聯網”高質量網絡和公共服務平臺項目”;2020年12月,榮獲全國“綻放杯”5G應用征集大賽一等獎;2021年12月,“寶鋼湛江鋼鐵5G工業遠程控制應用創新”項目獲得第四屆“綻放杯”5G應用征集大賽標桿賽金獎,成為名副其實的“5G+工業互聯網”應用行業標桿。
無論是在制造強國、數字中國道路上,還是在“雙碳”賽道上,湛江鋼鐵始終保持前瞻性視野謀劃和推動科技創新,加快構筑高端科技引領的先發優勢,下好5G智慧工廠的“先手棋”。
未來,湛江鋼鐵將充分發揮5G+工業互聯網的標桿和引領作用,構建一張“5G工業互聯網”,為智能工廠鋪設無線信息“高速公路”,實現ICOT(互聯網技術、通信技術、運營技術)全面融合,以更加優秀的“解決方案”引領行業乘風破浪,持續賦能中國寶武、寶鋼股份智慧制造2.0“三跨融合”建設,為數字產業化和產業數字化貢獻湛鋼力量。









