11月12日,記者從湛江鋼鐵了解到,今年10月,該公司鐵水溫降首次單月突破90℃,實現(xiàn)“破九進八”。這是繼2022年11月實現(xiàn)“破百”、2023年5月突破95℃之后,再次創(chuàng)造鋼鐵業(yè)鐵鋼界面極致效率新紀錄。
今年以來,面對市場挑戰(zhàn),湛江鋼鐵發(fā)動全員從成本控制、效率提升和質(zhì)量優(yōu)化等多個維度出發(fā),深挖潛力。效率提升團隊意識到,鐵鋼界面極致效率領(lǐng)域從鐵水溫降實現(xiàn)“破百”以來,雖能穩(wěn)定保持先進水平,但一年多以來并未取得“質(zhì)”的突破。
今年4月,湛江鋼鐵組建了一支由制造管理部、物流部、煉鐵廠以及寶武智維等部門組成的6人效率提升團隊,外出學(xué)習(xí)高爐配罐模式及魚雷罐“穿衣戴帽”等鐵鋼界面運行管理的優(yōu)秀實踐,并結(jié)合湛江鋼鐵現(xiàn)場運行實際,制定了相關(guān)設(shè)備優(yōu)化、工藝改進、生產(chǎn)操作實施計劃與落實方案。
團隊在1個月內(nèi)完成了10臺X罐(高爐配罐的一種)的現(xiàn)場拆解、裝車加固、長途運輸以及現(xiàn)場組裝等一系列工作,制定了耐材修復(fù)方案,并快速完成了罐體耐材的砌筑和烘烤工作,為X罐的順利上線提供了有力保障。同時進行高爐爐下線路改造,針對引入X罐后的高爐配罐模型提出了創(chuàng)新做法,推進高爐穩(wěn)定運行及鐵流量提升,為鐵水溫降持續(xù)降低奠定了堅實基礎(chǔ)。
成功解決X罐相關(guān)硬件和軟件問題后,湛江鋼鐵制定了X罐運行管理標準,并對高爐配罐模型進行了系列優(yōu)化。X罐項目自今年8月啟動實施,截至10月底已完成三座高爐全覆蓋。另外,該公司制定了極致運行罐配置基準、實現(xiàn)了全流程自動加取蓋、高爐出鐵工藝優(yōu)化,鐵鋼界面的極致效率得到顯著提升,TPC周轉(zhuǎn)率(衡量鐵鋼界面運行效率的重要指標)屢創(chuàng)新高,鐵水溫降在今年10月份成功實現(xiàn)“破九進八”的新突破。









