中科煉化以智能乙烯項目為抓手,通過優化投料結構,做大產量,多措并舉實現乙烯裝置節能減耗、降本增效。6月份,該裝置總能耗降低至492.79 千克標油/噸乙烯,創歷史最優水平。
中科煉化廠區的乙烯裝置。
“剛結束的裝置檢修優化了影響裝置能耗的各項關鍵因素,加上積極落實節能措施,優化投用空氣預熱器等節能項目,實現了裝置的節能挖潛目標?!?中科煉化乙烯裝置主管譚偉洪介紹說。裝置檢修有效提高了裂解爐急冷換熱器換熱效率、裂解氣壓縮機機組清焦效率,完成檢修后,他們將工作重心放在做優排細爐子燒焦排產,及時處理現場“跑冒滴漏”,大大降低了裝置能耗。同時,他們積極探索節能降耗增效途徑,緊盯行業先進指標,做細做實工藝管理,通過持續優化投料結構,做大做實產量,合理安排裂解爐的燒焦工作,減少裂解爐加熱備用及換料頻次,穩定燃料氣罐的壓力,有效減少了燃料氣的損耗。
中科煉化乙烯裝置員工檢查設備運行情況。
蒸汽消耗是影響裝置能耗的重要因素,為降低蒸汽用量,該裝置在全力保持系統高負荷穩定運行的同時,通過改進投用空氣預熱器、間排管線,合理優化工藝用汽量;對除氧器進行乏汽回收,充分利用裝置低溫余熱;優化調整廢堿洗滌水投用,同時加強巡檢維護,采取“停透平泵,開電泵”等措施,有效降低裝置能耗。
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